操作者應(yīng)遵守臺(tái)車式退火爐,退火熱處理的操作規(guī)程,仔細(xì)檢查儀表、熱電偶、電氣設(shè)備接地是否完好;淮安石英石加熱爐如發(fā)現(xiàn)電線隔緣皮有破損,定要立向車間領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告阻止發(fā)生觸電事故淮安石英石加熱爐檢查加熱元件是否損壞,連接之間的接觸是否良好,爐底板及電阻絲是否完好,是否與爐體和殼體接觸。檢查溫度控制系統(tǒng)中是否有異?,F(xiàn)象。檢查爐門升降情況,臺(tái)車運(yùn)行正常。嚴(yán)禁腐蝕性、揮發(fā)性和爆裂性氣體進(jìn)入臺(tái)車式退火爐的爐體進(jìn)行加工,以免影響退火爐的發(fā)熱元件和耐火材料的使用壽命,并引起爆裂事故。轉(zhuǎn)向架烘箱不應(yīng)越過(guò)溫度,否則會(huì)縮短設(shè)備的使用壽命。在清潔爐之前,從轉(zhuǎn)向架上除去太多的氧化物。
風(fēng)溫水平降低、噴煤效果差5號(hào)高爐風(fēng)溫一直在1200℃以上,但2011年12月至2012年3月由于1號(hào)高爐擴(kuò)容改造造成系流煤氣嚴(yán)重不足,甚至熱風(fēng)爐燒爐都不能保證,熱風(fēng)溫度下降100℃以上,同時(shí)5號(hào)高爐不能富氧,造成噴煤效果變差,惡化爐缸工作。淮安石英石加熱爐無(wú)計(jì)劃的頻繁休風(fēng)2012年元月12日,退火爐高爐爐況向涼,風(fēng)口全部灌死,休風(fēng)10小時(shí)。2012年元月19日,4號(hào)、10號(hào)風(fēng)口二套燒壞,爐內(nèi)大量進(jìn)水,休風(fēng)6小時(shí)處理。淮安石英石加熱爐2012年元月28日,南料車鋼絲繩拉斷,休風(fēng)12小時(shí)處理,頻繁的無(wú)計(jì)劃休風(fēng),加劇了爐況的惡化。
罩式退火爐主要用于在自然氣氛中進(jìn)行薄板材退火以及鋼件的正火處理。特殊鋼、精密合金。大型全纖維臺(tái)車式電阻爐說(shuō)明帶材、線材的光亮退火。特殊鋼鑄、鍛件的退火。淮安石英石加熱爐硅鋼片成品退火。金屬、非金屬粉末壓制作件的燒結(jié)等。淮安石英石加熱爐罩式退火爐主要用于在自然氣氛中進(jìn)行薄板材退火以及鋼件的正火處理。特殊鋼、精密合金。大型全纖維臺(tái)車式電阻爐說(shuō)明帶材、線材的光亮退火。特殊鋼鑄、鍛件的退火。硅鋼片成品退火。金屬、非金屬粉末壓制作件的燒結(jié)等。
完全燃燒:燃料中的全部可燃成分在空氣充足的情況下達(dá)到完全氧化,淮安石英石加熱爐燃燒產(chǎn)物中沒(méi)有游離的C及CO、H2、CH4等可燃成分。不完全燃燒:燃料中的可燃成分沒(méi)有完全氧化,燃燒產(chǎn)物中尚存在一些可燃成分,如游離的C及CO、H2、CH4等??諝膺^(guò)剩系數(shù):燃料完全燃燒需要供應(yīng)一定量的空氣。淮安石英石加熱爐根據(jù)燃燒化學(xué)反應(yīng)方程式計(jì)算出來(lái)的單位燃料完全燃燒時(shí)所需的空氣量為理論空氣量。實(shí)際供應(yīng)的空氣量一般大于理論空氣量,稱為實(shí)際空氣量。實(shí)際空氣量與理論空氣量的比值稱為空氣過(guò)剩系數(shù)。一般氣體燃料的空氣過(guò)剩系數(shù)為1.05到1.15。
退火爐采用金屬熱處理退火工藝,將金屬緩慢加熱到一定溫度,保持足夠時(shí)間,然后以適宜速度冷卻。淮安石英石加熱爐目的是降低硬度,改善切削加工性;消除殘余應(yīng)力,穩(wěn)定尺寸,減少變形與裂紋傾向;細(xì)化晶粒,調(diào)整組織,消除組織缺陷。淮安石英石加熱爐使經(jīng)過(guò)鑄造、鍛軋、焊接或切削加工的材料或工件軟化,改善塑性和韌性,使化學(xué)成分均勻化,去除殘余應(yīng)力,或得到預(yù)期的物理性能。鑄件在冷卻過(guò)程中,積累了大量的內(nèi)應(yīng)力,要通過(guò)退火爐來(lái)消除內(nèi)應(yīng)力。